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dhf多元素快速分析仪使用方法?

来源:www.ahlulin.com   时间:2023-02-06 02:33   点击:101  编辑:卫武   手机版

dhf多元素快速分析仪使用方法?

1、取样,所取的样品需具有代表性。

2、磨样,细度需磨至200目或更细,潮湿的样品可以先稍微烘干后再研磨。

3、烘样,样品用样品袋装好,写上样品名称及日期;放入105-110度的烘干箱中,烘干2小时后,放入干燥器中冷却至室温。

4、在烘样时,可以清洗银坩埚及坩埚架,先用自来水冲洗后,再用纯水冲洗干净,放入高温炉里烘干。银坩埚平常不要泡在盐酸(1+1)里,用纯水泡着就可以了。

5、称样,按DHF系列多元素快速分析仪的规定将各种类型的样品称量并记好重量,样品称好后再一起称一定量的高纯熔剂,然后用小玻璃棒搅拌均匀。

6、熔样,把银坩埚放入750度的高温炉里。

7、浸样,按各样品浸取的方法浸取好样品。

8、显色测定,按DHF系列多元素快速分析仪的显色方法,把每个样品显色好。然后在分析仪上于对应通道上测量。

9、测量完成后,把样品的重量,K值,参比浓度值输入DHF多元素快速分析仪的软件上,参比浓度校正好后,按校正后的值输入,点击计算结果。

加热风管道能送多远热风

300mw机组采用两台一次风机并联运行,两台风机出口将一次风分成两路,分别进入冷风母管和热风母管两路。进入冷风母管的一次风作为调温风,不经过预热器,而进入热风母管的一次风则需要经过空气预热器。同时,每台机组布置5台gm95型中速辊式磨煤机,一台作为备用。每台磨煤机都需要引入冷风热风,并在该系统的入口处进行汇总,将气体混合后送入磨煤机。当风机采用的是双进离心式风机时,风机的耗电量较高,但是随机组负荷变化较小,这样的话,在风机低负荷工作时,耗电量则相对较大,不利于节能的需要。另外,双进离心式风机主要依靠风机入口调节挡板调节风机出力。一般情况下,为了找出磨煤机一次风母管压力的合适区间,通常会对此类型的磨煤机,在锅炉不同的工作状况下,对机器进行运行调试,并记录好相关数据进行分析。这样对磨煤机的日常维护以及节能效果的展现都有很好的帮助作用。

1 影响风机耗电的主要因素

磨煤机一次风机的耗电量受很多因素的影响,不仅受机组负荷及挡板节流大小的影响,同时也受设计时风机风量以及风压大小的影响。当机组负荷波动较大时,由于风机不能运行在最佳状态,而造成风机运行效率低下,耗电量增加。此外,在正常工作时,如果挡板节流损失过大,也会造成系统效率低下,增加耗电量。

2 一次风压的作用

一次风机作为锅炉的干燥风与携带风,对煤粉的影响非常大。风温影响煤粉的干燥度,风压则影响煤粉的刚度和细度。当风压过低时,容易造成煤粉管的堵塞,引起火焰损伤燃烧器;当风压过高时,煤粉颗粒变粗,煤粉管弯头的磨穿几率增大,同时煤粉刚性增大,在炉膛内的着火点增大,造成同等条件下,燃烧不完全,使排烟的温度升高,机组运行效率降低。此外,还会增加一次风的磨损量与遗漏量,造成经济效益降低、安全事故增加。

3 一次风压调整的依据

3.1 热冷风量的控制主要通过热冷风调门进行调节,但是为了保证磨煤机的制粉效果,一般主要考虑热风的选用,同时为了调节磨煤机的风煤比以及出口温度的适宜性,需要适当增加一定的冷风,这也有利于一次风速的提高和带煤能力的增加。当需要增加风量时,由于热一次风对煤粉的干燥和制粉有很大作用,所以需要优先考虑。但是对于一些含挥发物质较多的烟煤,则需要考虑煤粉的自燃情况,所以在选择的时候,要综合煤质、制粉需求以及其他情况,综合考虑出口温度,合理调节冷热风的输送量。

3.2 对于磨煤机的使用,不仅要控制好出口的温度,同时还要保持合适的一次风率,并保证一次风的刚度,确保炉内燃烧的稳定性。通常情况下,烟煤使用的一次风速要略高于贫煤使用的一次风速。

3.3 一次压头随锅炉需煤量的不同而不断变化,根据煤粉流的阻力、风道和挡板及磨煤机的流动阻力等调整大小。同时,在确保炉内能够充分、稳定燃烧的前提下,尽量采用低一级的一次风压,以此降低一次风机的耗电量。

3.4 风煤比的合理与否直接关系到煤粉的粗细,以及煤粉能否在进入炉膛后尽快燃烧。如果风量过大,就可能造成煤粉变粗、着火推迟;风量过小,就会造成煤粉被吹走、煤机堵塞。风煤比是否合理,主要是看磨煤机的渣量以及电流是否平稳,震动及加载压力是否有波动变化,如果这些参数变化明显,则应提高风量。此外,在保证磨煤机出口温度适宜的情况下,可减少冷一次风的使用,增加热一次风的使用。

3.5 一次风管到各磨煤机入口挡板管道的阻力各不相同,需要保证阻力最大的磨煤机入口压力正常,风量适合即可。当冷热风调度达到一半以上时,挡板对一次风节流损失相对较小,此时调节一次风压已经不起作用,则需要通过提高一次风母管压力进行调节。

3.6 一次风压偏高不仅会增加风机损失,也会加大系统的漏风量、增加风道阻力,从而造成风机耗电量增加,节能损失增大,此外,还会使风门挡板磨损增加,损坏空预器的密封状况,使电厂的耗电量进一步加剧。为此,尽量降低一次风压,但同时也要满足磨煤机风量的充足,保证炉内燃烧的稳定性。

3.7 对于不同的煤种,各自的可磨系数也不尽相同,在确定磨煤机的出力情况时,根据具体情况进行调整,防止大煤种情况的出现。一般针对挥发性较高的煤种,为了保证一定的调节裕度,可将磨口温度调节在八十度左右,贫瘦煤的磨口温度可在八十五到九十摄氏度之间。

4 为提高机组效率不断进行调试

机械过程中所进行的任何调试,都在确保设备安全运行的前提下进行,否则调试就变的没有任何意义。而本次的优化调整,主要是为了降低一次风机的耗电量,提高机组的整体运行效率。主要方法是在磨煤机通风量一定的情况下,降低一次风压,开大热风调节门,减少热风门节流损失,并根据具体情况反复调整。

4.1 一次风压降低之后的影响。锅炉中一次风压值小幅度的降低,对锅炉的负荷基本影响不大而且还有上升的趋势。但是风机以及排烟温度都会下降,同时为了减少节流损失,磨煤机的通风及出口温度都得满足设计的需求。

此外,一次风压的降低,对锅炉的燃烧以及主汽压力和温度等基本保持不变,有利于锅炉效率的提高。

4.2 对实验的一些总结。针对以上分析及实验数据,可以了解到降低一次风压可减少一次风机的耗电量、降低制粉系统的磨损、减少风机震动,同时也减少了空预器的漏风现象以及加快机组升负荷相应速度,对磨煤机的工作效率和节能效果都有很好的提升。

4.3 降低风压可能出现的问题。一次风压的降低,可能会使磨煤机的通风量布不足,需要及时关注仪表和检测仪器的实时动态,并加强仪表和检测仪器的维护与保养。同时为了避免回火造成燃烧器的烧坏,要及时增加二次风提高刚性,并根据煤种的质量,合理调节磨煤机的出口温度以及磨煤机的通风量,防止堵塞现象的发生。

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